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再发一个上个月做的变频恒压供气的项目

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发表于 2012-8-10 01:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依

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发表于 2012-8-10 01:23:33 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
本帖最后由 弓长王其 于 2012-8-10 10:54 编辑

这个项目是上个月做的压缩机节能改造和恒压供气的项目。

  用途:压缩机客户是用来提供生产用气的,因为客户的生产线上有汽缸,气动阀,气动执行机构等。

项目的目的,也就是客户的需求就是节能,减少压缩机磨损,其次利用压力传感器控制变频器拖动电动机实现闭环控制,恒压供气。

这个项目当初有点难度。差点就流产。 因为客户压缩机是英格索兰的,也算是国外大厂家的。购买的时候买的是工频机器。在十几万。 厂家改成变频需报价要13万元。而且厂家不建议客户自行改变频。不但不提供技术支持。改动太大,还会失去保修。因为机器是新买的。

方案设计:

首先到客户现场进行调研。 客户实际用气最大是9立方, 客户为了后期有可能增加设备。压缩机选大了一个等级。 是13立方的压缩机。就是可以提供13立方的压缩空气。 这样,就出现一个问题。客户生产用气要求7.2公斤。这时候,压缩机就出现了大马拉小车的情况。在这种螺杆式压缩机上。叫做“加载”和“卸载”在加载的时候压缩机做工,提供生产用气。在卸载的时候。 压缩机进气口阀门接近关闭。相当于把进气口堵住。然后螺杆压缩机进行内循环。不供气。 加载的时候压缩机工作电流在160A的电流。 卸载的时候工作电流在70A左右。 这个卸载模式是我想不通的。 卸载的时候压缩机进气口关闭。这时候相当于把人人的嘴捂住呼吸,应该负荷更大。电流不变,或者增大。  螺杆式压缩机这种内循环方式电流尽然下降这么多。虽然在卸载的时候电流有所降低,但是这部分还是无用功。在浪费电。还耗能。  节能设计不光是考虑节电。还有就是,利用变频器降低了转速以后,电动机和螺杆压缩机的转速低了。磨损自然成倍减少了。还减少了很多维护,维修费用。以及一些磨损件的损耗。这也是一笔很大的开销。 这种压缩机在维护一次,费用至少在2万以上。

     其次,在用户使用的时候,因为压缩机功率大产气量大。基本上是加载一分钟,卸载五分钟。 卸载的时间很长。 做无用功的时间很长。 所以做变频改造效果应该很好。

客户电机为75KW,本来变频器想选大一个级别的。但是资金有限,也咨询了厂家,厂家说没问题。 也选择了压缩机专用的变频器。  因为压缩机属于重载设备,重载启动。 既然厂家说没问题。就没问题了。 其次,要做闭环控制。就要用到压力传感器。压力传感器选择了1MP的。4-20毫安的。其次还要用到PID表。 就选择了一个自带PID功能的变频器。

然后就是订货。。。。。。。。。。

  订货的中间不断的研究压缩机工作原理还有以前别人的改造案例。 总结了几点。

网上的人说:

1.就算改变频。但是要限制最低频率,最低频率不能太低。否则压缩机油循环不好,容易从进气口喷油出来。

2.PID的三个值的设置很重要。现场和环境不同,没有可以借鉴的。  

3.也是最头疼的,英格索兰压缩机自带一个智能控制器,很智能。 我就被害的一个晚上没睡好觉。  智能控制器,带很强悍的检测。 比如相续检测,三相平衡检测。还有在加载和卸载时候的电流监测,出问题都会停机报警等等。  我因为要装变频器改线路,停机把压缩机的供电电缆 70MM的电缆剪掉了几米。然后做好线鼻子接好,再开机就报错了。报“三相不平衡错误”。当时已经是凌晨2点多了。我以为是我电缆没接好,或者是相序接错了,反复的接线,倒线。都报错。 当时一身冷汗。 客户找上8点钟就要生产,要用压缩空气。如果投用不起来,后果是很严重的, 另外一台备用的压缩机也是坏的。 然后反复的研究控制器里的参数。都不行。 后来把这个检测功能关掉了。白天勉强能用了。但是关掉有点心虚。怕烧机器,十几万的设备啊。  70MM的电缆手腕那么粗,好硬的。折腾了一晚上,体力加上精神上的压力。累的筋疲力尽。 第二天供货商工程师过来了。折腾了一天,也不行。后来工程师咨询了厂家。这个功能本来就是关掉的。 NND,折腾人啊。坑爹啊。我就断了几个小时电,就出现这个问题。 我怀疑控制器里的电池是坏的。我断电后设置归零了。那个相续不平衡功能默认是打开的。

     后来客户把旧的备用压缩机修好后,我就开始大胆测试了。 但是在测试前,我也狠狠的恶补了一下螺杆压缩机的原理和操作注意事项。 还有压力容易的注意事项。还有压力的极限值。 因为我要改控制系统。到时候玩意失控。压力失控很有可能把储气罐打爆。 75KW的压缩机。压气速度很快。 每次测试放气的时候放气的声音都震得耳膜疼。一疼就是个晚上。  还有就是160A的电流啊,要保证供电系统,电机,机头不损坏。

     研究完成后,就开始改造。 改造压缩机厂家是反对的。不赞成的。 有可能失去保修。所以我要研究改动最小的方案。能够及时恢复原样的方案。  但是供电电缆是70MM的电缆啊。跟钢筋一样。施工很难啊。

      后期先尝试的改了一下。但是发现了更大的问题。 因为只考虑的用户用气最大的时候的情况。 这时候变频器频率也就在30多HZ。都算正常。 但是当快停产,客户清洗设备,管线的时候,用气量很小。小到变频器会停机。 停机后在启动就麻烦了。 因为在再启动的时候,管线的压力在7公斤以上。这时候压缩机启动阻力很大。 变频器在启动的时候到8HZ的时候就报过流了。 拖动不起来压缩机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

        解决方法就是把最低频率设置的不低于8HZ。不让电机停机就可以了。 但是试了很多次,调试了很多参数都不行。还是要停机。保持不了8HZ以上。因为是周末。厂家不上班。我又研究了1天多还是一样。 人也是筋疲力尽。  报过流是很严重的。有可能烧毁变频器的。  如不能保证频率在8HZ以上。就只能更换变频器了。选大一个规格。就可以了强行拖动了。  但是75KW是这个级别的变频器里最大的功率的了。 再大就是115KW的。就是另外一个级别的。价格贵很多。项目会赔死的。  当时心情很失落。 等到星期一厂家技术人员打来电话,说在PID模式下,最低下限频率是没作用的。因为和PID是冲突的。 要不然就只能再加PID表。 要不然就更换变频器了。

     后来再研究了变频器的参数后,还是把这个问题解决了。很艰辛啊。。。。。。

  现在客户用了一个多月了,一切正常。 每天节电在300多元。 气压可以恒定在7.2公斤。很稳定。效果很好。

  图片是我还在测试的时候的照片。线都没有整理,很乱。 不是最后的效果。大家凑合着看把。

   其次客户的厂一年后要拆迁。政府不让有大动作。 工程只要满足使用就可以。

  虽然一些细节做的不是很正规。但是质量,和安全性是没问题的。图片用手机拍的不是很清楚,凑合着看吧。  还有工程客户要求控制成本。很多地方不是很完美。 不是我们活做的不漂亮。只是为了控制成本。 比如说这个活里面桥架是客户提供的旧的,而且不够,还缺附件,还是从室外废铁堆生锈的。 配电柜。能用就性,不需要设计那么复杂。最的很符合规范的活也很多,但是客户单位比较特殊。不便于发图片出来。


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  发表于 2012-8-22 09:55
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用的是当时东芝的产品,很稳定,当时工程造价很优惠。 感谢楼主分享成功经验,多多支持!!  发表于 2012-8-11 21:31
2002年的时候就开始做75KW螺杆机改变频,做个铁凳子给变频器座着,用外部PID表恒压设定,闭环控制,还可以手动、自动切换运行。空压机房一共三台75KW,两台变频可切换运行三台空压器的其中两台恒压运作,使用至今...  发表于 2012-8-11 21:29

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3#
发表于 2012-8-10 10:41:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这设备看着就觉得恐怖,160A电流 ,70mm的电缆,推空气开关,送电都觉得恐怖。不知道那年才有机会看一次完整的施工过程 ,这工程说啥也不接,接工程的时候报价都觉得恐怖。

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  发表于 2012-8-10 11:10
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4#
发表于 2012-8-10 21:39:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
每天节电300多,这个应该能收个10万利润

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5#
发表于 2012-8-10 22:13:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵 肯定军工企业 否则不会这么搞的

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6#
发表于 2012-8-11 04:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不知道楼主为什么改得这么麻烦,我以前也是搞工业控制的,你第一个图纸只是个原机器的星三角降压启动电路,既然你有加变频器了星三角降压启动完全就没用了,还有空压机用PID我感觉有点大材小用了,现在的变频器大部份就自带PID功能,既然你又装了4-20MA压力传感器,你可以外接个电位器再接入变频器,这样有个调节作用.还有我觉得你就用个压力开关应该也能做出来,变频器不是有多段速度控制功能吗,设二段速度应该就行了,气压不够时打开一段速度,这段速度定高些,把这段速度的加速时间设长一点点,这样电流不会忽变,对电机也有好处,气压过高些打开个低速,开个低频率保持电机不停就OK了,如果用PID控制我觉得效果还不会太好,为了保持那一点气压变频器过快的加减速运行哪会节省多少电,而且现在变频器自带的PID控制效果本来很鸡肋,定位准不准也真的很难说,做得比较好的富士变频器好像有外加块富士自产的PID板效果很好,还有就是用爱默生有款带PID功能的变频器,我以前在电线厂拉线机上用这2款变频器不外加PID控制板能做出来,其它牌子不行。还有种方案成本会高些,如果你会PLC编程也会很简单,必经PLC里面控制信号很好处理,我估计用比较+运算指令就能编出来了,再加个触摸屏或文本显示器后气压范围还能调整,如果用西门子有款小型PLC自带有输入输出D/A转换模块比较省成本,要用三菱PLC和三菱变频器更方便,加个485通讯就能在PLC用控制变频器开停和加减速了,不过三菱的变频器超贵,我一般不考虑。用PLC+触摸屏做出来比较大气,控制方法想怎么编都行,灵活性大没什么局限性,就是成本会高很多.如果只是为了省电,我感觉用我刚才说的用个气压开关+变频器方案应该是可以做到的.而且简单,调试方便.一般变频器都有这些功能.

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1.我说了,客户压缩机是新购买的,客户才用了一个多月,都还没用顺手呢,还没过保修期,厂家是不愿意客户自己改变频的,厂家改变频报价13万,威胁客户说如果改动就不提供质保,你看到的星三角启动是原来带的,只是交  详情 回复 发表于 2012-8-11 12:04

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7#
发表于 2012-8-11 07:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“既然你有加变频器了星三角降压启动完全就没用了”,楼主已经用变频器实现了软启动功能,所以我想那个图只是摆设而已。

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8#
发表于 2012-8-11 11:47:18 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这帖子发这里来不知道是不是做广告,对我们一点用没有

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还有就是我不做任何产品的代理, 谁的东西质量好,功能好,价格好,我用谁的。。。我也是他们的客户。我也是利用卖产品卖技术,卖服务。 如果客户单独要产品我还不卖呢。呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-11 12:10
广告,我在这里做广告有用吗, 我固定客户的活都做不玩,本城市的都做不完,其次,这里论坛里会有我的客户吗? 有没有用,只是我们不是一个频道的,哈哈。。。。。。也许将来。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-11 12:08
广告的成份自然是有,你又不搞工控方面项目,对你当然没有用。  详情 回复 发表于 2012-8-11 11:51
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9#
发表于 2012-8-11 11:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
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10#
发表于 2012-8-11 12:04:13 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依

5

本帖最后由 弓长王其 于 2012-8-11 14:34 编辑
abdell 发表于 2012-8-11 04:26
不知道楼主为什么改得这么麻烦,我以前也是搞工业控制的,你第一个图纸只是个原机器的星三角降压启动电路,既 ...


1.我说了,客户压缩机是新购买的,客户才用了一个多月,都还没用顺手呢,还没过保修期,厂家是不愿意客户自己改变频的,厂家改变频报价13万,威胁客户说如果改动就不提供质保,你看到的星三角启动是原来带的,只是交流接触器没有拆掉。 并不是说我还在用星三角启动。 我做的改动不是麻烦,是最小的。

2.用PID大材小用? PID成本高,还是PLC成本高? 我用的就是变频器内部的PID功能。 其次,我想问,外接电位器是用来做什么用的? 给变频器给定频率? 如果就算要给定频率靠面板的按键也能很方便的给定。其次是,既然是闭环控制,那么 变频器的频率给定当然不是人用电位器给定的, 当然是压力传感器给定的,如果是人用电位器给定的,还叫自动化控制吗?
3.还有就是你说用压力变送器不如用压力开关好。那么请教一下,压力变送器输出的是4-20毫安的模拟信号。范围很广。  压力传感器就一个开和关。 线性信号。和开关信号。那个控制的好? 4-20毫安的信号才可以和变频器频率做闭环控制。    你说的压力开关,根本无法实现,如果用压力开关,按照你的方法,根本就没必要花那么大的成本安装变频器, 利用压力开关,压力低了三角形运行, 压力高了星形运行就不就OK了嘛。   还有就是,75KW的压缩机,你是否接触过? 知道压力增加有多大多快吗?惯性有多大知道吗,  你的压力开关检测的压力永远是滞后的, 你所说的控制永远都在动荡。

4.PID, 只要是个PID功能就没有什么好不好的。因为在这个控制上用了很简单的功能,只要是个PID就能实现。 只是你没掌握好 P,I,D三个值 而已。 这个现场我和客户经常现场反复的调试 把动荡周期,跟踪灵敏度。等等已经调试的很好了。  客户也是很懂的。 糊弄不过去的。  其次,只要带PID功能,肯定带A/D。

5 .还有就是你说用4-20毫安做闭环线性控制电流控制波大大,不省电, 多段省电,这个我实在无法理解,请指教。   
6.

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如果只是省电,对空压机来说,PID真没压力开关好,我以前工厂董事长也是要我改,2种方案我都试过,经过过电表,PID控制还没压力开关省电,当然我对你的项目只是给你提建议,采不采用是你的事情了,如果你常接触空压机肯定  详情 回复 发表于 2012-8-11 17:59
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11#
发表于 2012-8-11 12:08:20 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
kaiken001 发表于 2012-8-11 11:47
这帖子发这里来不知道是不是做广告,对我们一点用没有

广告,我在这里做广告有用吗, 我固定客户的活都做不玩,本城市的都做不完,其次,这里论坛里会有我的客户吗?   有没有用,只是我们不是一个频道的,哈哈。。。。。。也许将来。。。。。。。

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12#
发表于 2012-8-11 12:10:06 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
kaiken001 发表于 2012-8-11 11:47
这帖子发这里来不知道是不是做广告,对我们一点用没有

还有就是我不做任何产品的代理, 谁的东西质量好,功能好,价格好,我用谁的。。。我也是他们的客户。我也是利用卖产品卖技术,卖服务。 如果客户单独要产品我还不卖呢。呵呵

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13#
发表于 2012-8-11 17:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
弓长王其 发表于 2012-8-11 12:04
1.我说了,客户压缩机是新购买的,客户才用了一个多月,都还没用顺手呢,还没过保修期,厂家是不愿意客 ...

如果只是省电,对空压机来说,PID真没压力开关好,我以前工厂董事长也是要我改,2种方案我都试过,经过过电表,PID控制还没压力开关省电,当然我对你的项目只是给你提建议,采不采用是你的事情了,如果你常接触空压机肯定也不会说我方法错了.压力开关不存在不稳定,在没加变频器之前,我估计市场上90%还是采用压力开关。用PID对垣气是要精确点,但换个角度看,你把气压定在7.2,气量一下就加速,加减速肯定会频繁吧,只能说对气压精准,对省电除了启动时会省些,其它省不到哪去。

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问题是在使用压力变送器的时候,变频器的频率是根据气压的波动以及HZ的频率在变换和跟踪压力传感器的压力值。都是成比例的线性。 电机在很很缓慢加速,减速。而且客户用气量波动不大,何况还有储气罐。 频率基本上都  详情 回复 发表于 2012-8-11 22:40
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14#
发表于 2012-8-11 22:40:06 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
abdell 发表于 2012-8-11 17:59
如果只是省电,对空压机来说,PID真没压力开关好,我以前工厂董事长也是要我改,2种方案我都试过,经过过电 ...

问题是在使用压力变送器的时候,变频器的频率是根据气压的波动以及HZ的频率在变换和跟踪压力传感器的压力值。都是成比例的线性。 电机在很很缓慢加速,减速。而且客户用气量波动不大,何况还有储气罐。 频率基本上都是稳定的。 不存在急加速,和急减速啊。 电流是没波动的, 如果用压力开关,顶多用开关量让变频器运行在某个段。这种段调节的方法不精确啊。 还是会出现压力超过规定值,压缩机就进入卸载了。进入卸载就是白做功, 怎么节能呢? 还有就是75KW的压缩机压气速度很快的。

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你忘了压力开关也是能调的,还能调范围,调成比原机卸载时早点就行了,启动也能调的,里面调2个弹簧的松紧度就是调启动和停止气压点.如果再把变频器设2个速度,启动时加速时间调长些,我以前一般设2分钟,2分钟加速到  详情 回复 发表于 2012-8-12 22:58
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15#
发表于 2012-8-12 22:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
弓长王其 发表于 2012-8-11 22:40
问题是在使用压力变送器的时候,变频器的频率是根据气压的波动以及HZ的频率在变换和跟踪压力传感器的压力 ...

你忘了压力开关也是能调的,还能调范围,调成比原机卸载时早点就行了,启动也能调的,里面调2个弹簧的松紧度就是调启动和停止气压点.如果再把变频器设2个速度,启动时加速时间调长些,我以前一般设2分钟,2分钟加速到50HZ,停止时设个低速.保证电机能运行,又最省电状态就行.这样是不是很简单。

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虽然压力开关控制气压是可行,但是变频恒压供气的控制性能,要比变频节能供气(区间控制)更稳定好用。 首先气压稳定,车间用气量本来就不稳! 其次电机转速稳定,不容易产生区间控制的振荡问题,所以系统的输  发表于 2012-8-20 13:10
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16#
发表于 2012-8-20 13:10:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
虽然压力开关控制气压是可行,但是变频恒压供气的控制性能,要比变频节能供气(区间控制)更稳定好用。

首先气压稳定,车间用气量本来就不稳!

其次电机转速稳定,不容易产生区间控制的振荡问题,所以系统的输入输出电流稳定。

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17#
发表于 2012-8-20 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PID和压力开关两种控制方式到底谁省电,这个倒是没有一个绝对的,应用条件和调试设计参数决定。
都是建立在变频调速的基础上,至于要稳定,还是要可靠;要经济,还是要健全,都要取舍。
内置PID功能也是因机型而论,这个貌似台达的B,而如果用其它品牌就会有差异。
比如我们在珠海某纺织集团,用三菱E700做的内置PID恒压供热水,和在中国移动大楼的台达F外置PID冷却,性能上就有差异。内置PID的表现就又比不上那款外置PID控制器的方便、准确、稳定,而外置控制器又没有三菱内置PID来的简单、傻瓜、好弄。

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这种垣气要求不算高,我以前做过电线厂拉线机的难度才大,拉出的铜线头发般大,收线轴的转速不同步就拉断,内置的PID就爱默生和富士的能用外,其它都不行,三菱台达的也不行.必须外加专用的PID板,其它安川普能之类的更行了  详情 回复 发表于 2012-8-25 11:04
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18#
发表于 2012-8-23 20:18:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用仰望的目光看完了贴子,觉得好赚钱的活,不过离我好远,隔行了

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赚钱机会很多,我们吃不了苦,所以不敢去和弓长王其他们做邻居。只能在这里为他们鼓掌助威。  发表于 2012-9-11 23:44
每个行业都存在很强的竞争,在工控行业,很多工程真的是赔钱买吆喝,因为都在价格战。 如果您想赚个大钱,建议您去大西北、新疆、内蒙古,因为那里竞争没有沿海地区激烈。 大项目也多,只要你有资本,能吃苦,赚钱  发表于 2012-9-11 23:42

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19#
发表于 2012-8-23 23:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
x338822 发表于 2012-8-20 13:27
PID和压力开关两种控制方式到底谁省电,这个倒是没有一个绝对的,应用条件和调试设计参数决定。
都是建立在 ...

PID里面引伸出了很多PID变种,但基本原理都是一样的,不管是变频器内置还是外置,如果都是用的经典PID算法,那么其控制结构都是相同的。变频器内置PID本就比较简单,目的是为了通用,而外置PID调解器针对各种不同的被控对象能提供最适宜的PID控制算法,当然效果要好些。但是PID最后的效果,除了算法外,对3个参数的选择往往是最难的,需要丰富的现场经验才能得到好的结果。

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这才是行道之人!  发表于 2012-8-23 23:15
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20#
发表于 2012-8-23 23:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
弓长王其 发表于 2012-8-10 01:23
这个项目是上个月做的压缩机节能改造和恒压供气的项目。

  用途:压缩机客户是用来提供生产用气的,因为 ...

不知道楼主开始选型的时候遇上了哪个台达的工程师,瞎整。
螺杆空压机变频改造通常都会放大一个档选用变频器,虽然台达B系列过载能力还可以,但和这种负载的启动特性相比,无法胜任。再则,75kW 上面还有90kW级别(W架构),谁说要上110kW的?为了节约这6000块钱,8Hz下不来,这节电量又少了几个点,利润下降不少吧!

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螺杆机同功率配置是可以的,但不是现在市场上的街边货。我们做的其中那个两台75kw变频切换带3台75kw螺杆机已经服役了快十年了,其中明电舍那台变频大概有十五年高龄了,就我们七年前修理过一次,另外的到现在没修过  发表于 2012-9-11 23:53
B系列的台达虽然算法先进,但是它的低频过载能力真的不能恭维,没有A系列作的好。 因为它的模块、电容等硬件水平缩水的。不但它,其它同档次的机器一样,比如三菱的A系列、富士的G系列,都如此。  发表于 2012-9-11 23:48
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